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算细成本帐 念好降本经
【字体选择: 】(2018/6/21 9:31:04)
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    近期,陕钢集团龙钢公司炼铁厂原料二区以开展“6.5环境日”活动为契机,鼓励广大干部职工时刻树立“走出去,引进来;学先进,找不足”的环保思想,开动脑筋想妙招,集思广益巧改造,不断在环保节能上下功夫,充分念好新时代新型环保节能经。

    遏制扬尘出新招

    原料二区3、4、9号皮带及高架1-5号皮带供料过程中,下层带粘接料沫在经过配重腰轮落入配重箱和配重平台时,极易产生大量扬尘,造成卫生清理难,原料浪费严重。针对这一问题,该作业区研讨后决定在皮带配重南吊装口固定一块10mm的钢板,对准下方高架配重平台,垂直焊接并加固后,顶端制作收料斗与地面保持4米距离,使料沫顺利落至车厢内,实现了皮带配重料沫和原料同时清理的效果。改进后,不仅有效解决扬尘污染源问题,而且降低了料沫及原料的抛洒,年可直接减少人工清理和车辆费用8万元。

    奇思妙想称量斗

    针对上料系统称量斗长时间腐蚀磨损后,仓内积料、维修频次高、耐焦炭腐蚀性差、成本费用高等系列问题,通过将以往14mm的钢板改造为12mm钢板焊补,表面增设一层铸石砖,并进行平整加固等举措,有效缓解称量斗堵料现象,大幅降低人员清理强度,设备寿命由3个月延长至3年以上,实现节资240万元。目前此项技术已经在原料上料系统得到广泛推广应用。

    新型材料效果显

    针对原地仓壁为三合一橡胶陶瓷耐磨板,经仓内焦炭腐蚀及烘烤后橡胶耐磨层磨损严重,上料过程中橡胶层掉入仓内导致给料机堵料、造成人员清理难、维修成本高等难题,经反复研究后决定将树脂胶粘贴铸石砖取代三合一橡胶陶瓷耐磨板,并对仓壁打磨除锈,保证仓面平整,凝固72小时后既可投入使用,实施后有效杜绝了给料机堵料现象,遏制了岗位人员安全事故的发生,直接降低费用成本17.4万元。

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