| 根据天柱钢铁集团董事长年度总结中的重要指示精神,为打好钢铁市场的攻坚战、持久战,烧结厂在稳定物料配比,降低能源消耗,降低烧结成本方面出主意、想办法,采取了一系列举措。
众所周知,在整个钢铁行业中,烧结生产的燃料消耗约占总消耗的10%—15%,降低烧结过程的燃料消耗对降低钢铁成本具有重要的现实意义。为此,烧结厂协同机修厂在1#烧结环冷机3#风机处加装了排管式换热器(3层18根),利用环冷机余热产生热水供1#、2#混料桶打水使用。安装后10小时,循环水温度可达79度。此项余热利用项目,有效的利用了换冷机散发的热能。混料使用热水,将有效提高烧结热度,增加烧结过程的透气性,有利于烧结矿产量和质量的提高。交换器的投入使用,使1#烧结混合料料温提高了10%,有效保障了烧结矿的质量、产量。
烧结乃至钢铁行业的最大成本源于物料,有效节约物料成本是节能降耗最直接最有效的举措。烧结厂在杨立生厂长的组织下,积极与兄弟单位对标,学优点、找差距,甩掉了每天需要外进的400吨白灰,停止了回转窑的生产。日产600吨白灰全部用石灰石补充,据粗略统计,吨矿降低成本4元,预计全月降低费用180万元。同时,烧结厂对其原料系统进行了改造,对原废料重新筛分,经过筛分的筛上料供炼钢使用,筛下料供烧结使用。原本用来垫路及外卖的废料现在每日可为炼钢提供400吨,为烧结提供300吨原料,很大程度上节约了公司成本。
烧结是钢铁行业的能耗大户,尤其是我国烧结能耗与发达国家相比,吨烧结矿能耗要高出10~20kg标准煤。由此可见,烧结环节在节能降耗方面还有很大潜力。在这场“节能降耗”的战役中,烧结人将会一点点摸索,一次次尝试,推动烧结厂降本工作迈上新台阶。 |